





一条加气块设备除了要有的加气混凝土工艺流程外,更是需要做好管理工作,做好人员的安排工作,很大程度的满足生产工艺技术的要求,满足设备工艺运行的要求,就达到了生产质量与生产成本的结合。合理的人员安排可以有效的节约劳动力、提高生产效率,进一步积极调动员工的积极性,从而达到用较少的成本生产出更多产品的目的。
其次,做好加气块设备的日常保养工作才能延长设备的使用寿命。 无论加气块设备的质量有多好,如果不注重日常保养的话同样会出现这样那样的故障,只有日常保养到位才能让设备运行成本更低,让设备为我们创造出更多的价值,进而达到节约整个加气块设备生产成本的作用。比如说及时更换设备上的易损部件,关键部位定期更换润滑油,做到合理用电、合理的开关电 器,可以规律化运行的电器须规律化运行,能不长开的电器不长开等等这些保养方法都可以有效的减少故障,省能源消耗费用,提高了设备运行效率, 实在是益处众多。
蒸压釜改造原因:(1)蒸压加气混凝土砌块坯体切割后坯体上下两面没有去皮,在坯体竖切割过程中,为了不让坯体受损伤,要留一部分边角料,由于此时的坯体强度较低,人工无法去除,只能和成型加气砌块一起蒸压,当加气砌块蒸压完成后再通过人工对该底皮去除,这就存在底部余料和成型加气块一起蒸压,延长了蒸压时间,增加耗能和影响产能,蒸压出釜后要进行人工去底,增加了生产工序的工时与劳动力成本。由于蒸压后的底皮与侧板粘性高,人工去底皮劳动强度很大,尤其在夏季,出釜产品温度在60℃以上,工人容易中暑。由于工人工作环境较为恶劣。灰尘大,夏天温度高,工人休息率高、流失率大,工人难管理。由此产生的问题是出釜工序的工人很难招聘,人员定员困难,影响生产效率和产品品质。
(2)坯体上下两面没有去皮,厚度一般在20mm~40mm分别占成品体积的2.4%~4.8%,出釜后有一部分废料可以经破碎球磨回收利用,但增加了人工、能源和材料的消耗,加大了生产成本,对于无法利用的那部分废料,需要场地长期堆放,占用堆场。造成资源和能源浪费。
(3)蒸压加气混凝土砌块蒸压后采用人工出釜。由于加气砌块在蒸压后,坯体的横向切割缝粘性比较高,工人只有用斧头、铁锤、撞击分离后再用人工搬运至托盘上,这样就会造成加气块的二次破损,破损率达到2%~3%,还影响成品的整体外观。
(4)蒸压加气混凝土砌块在蒸压后,采用人工出釜,每个班需要出釜工5~8人,两班制生产,出釜工共l0~l6人,按每个工人年薪7万计,年支付工人工资在70~112万元,且生产效率低,理论每年可生产20万m³,实际只能生产15万m³,每年损失5万m³加气砌块销售量,直接影响年销售额1200万元。